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AGC功能在華能德州電廠(chǎng)的應用
點(diǎn)擊次數:3747 更新時(shí)間:2011-08-18
  1.前言
  
  1997年11月,我們接到山東省電力工業(yè)局“魯電調(1997)389號”文件,要求山東電網(wǎng)各大電廠(chǎng)制定出投入AGC(Automatic Generation Control,自動(dòng)發(fā)電控制)功能的計劃,并在兩年內實(shí)現。
  
  我們接到文件后,感到壓力很大。當時(shí),我廠(chǎng)熱控設備先天不足,存在很多難以消除的缺陷,比如,汽機是東方汽輪機廠(chǎng)生產(chǎn)的D42型機,汽機控制系統是上海新華公司生產(chǎn)的DEH-Ⅲ型(電液并存型中壓抗燃油系統)。國內此類(lèi)型的DEH系統無(wú)一套能投入正常運行,山東電網(wǎng)有七臺300MW機組用此類(lèi)控制系統,其中我廠(chǎng)占四臺。將DEH改造成純電調高壓抗燃油系統的方案還存有疑慮,且沒(méi)有300MW機組改造成功的先例。一旦改造失敗,后果不堪設想。CCS、FSSS、DAS等系統都是由不同廠(chǎng)家配套的已經(jīng)落伍的設備,存在故障率高、備件難買(mǎi)、數據不共享、新功能無(wú)法實(shí)現等缺陷。
  
  由于DEH及CCS部分子系統不能投入自動(dòng),所以CCS的協(xié)調控制功能無(wú)法實(shí)現,要實(shí)現AGC功能是不可能的。因此,必須對熱控系統進(jìn)行*改造,這既是企業(yè)自身發(fā)展的需要,也是電網(wǎng)發(fā)展的需要。
  
  2.方案論證及前期準備
  
  *,AGC是指根據電網(wǎng)負荷指令控制發(fā)電機功率的自動(dòng)控制系統,是當今電力生產(chǎn)自動(dòng)化水平的zui高境界。若發(fā)電機組能長(cháng)期可靠地在A(yíng)GC方式下運行,不僅說(shuō)明這臺機組可控性能好、自動(dòng)化水平高,而且,標志著(zhù)這個(gè)企業(yè)管理水平高、職工技術(shù)水平高。
  
  實(shí)現AGC功能絕不是一件簡(jiǎn)單的事情,不是做一下表面文章就可以達到的。必須做大量的扎實(shí)、細致的工作。
  
  1998年初,我廠(chǎng)將DEH、CCS等主要熱控系統改造列入當年的重點(diǎn)技改項目,2月下旬,即派出科技副總帶領(lǐng)有關(guān)技術(shù)人員去湖北省荊門(mén)熱電廠(chǎng)收資、調研,對其#5機組(200MW)由純液調改為純電調的情況進(jìn)行了詳細地了解,并寫(xiě)出可行性報告。
  
  3、4月份,結合CCS改造,邀請西安熱工研究院和山東電力工程咨詢(xún)院協(xié)助我廠(chǎng)對熱控系統改造方案進(jìn)行宏觀(guān)論證,同時(shí)與新華公司和上海??怂共_有限公司就DEH、CCS改造進(jìn)行了探討。由于??怂共_公司生產(chǎn)的DEH系統在國內無(wú)應用實(shí)例,zui后確定使用新華公司DEH-ⅢA純電調高壓抗燃油控制系統和XDPS-400分散控制系統(DCS)對我廠(chǎng)熱控系統進(jìn)行改造。
  
  5月份,我廠(chǎng)成立了熱控設備改造領(lǐng)導小組,并挑選技術(shù)尖子組成了工作小組,著(zhù)手對#1機組熱控系統實(shí)際情況摸底、排查,研究對策,制定方案。在大修前的五個(gè)月里,僅DEH改造就分別在東汽、電廠(chǎng)和新華公司召開(kāi)了三次技術(shù)聯(lián)絡(luò )會(huì ),解決了大量技術(shù)難題。選派12名運行和檢修人員赴制造廠(chǎng)參加培訓和監造,及早消化技術(shù)資料。
  
  進(jìn)入10月份以后,領(lǐng)導小組每周舉行一次改造協(xié)調會(huì ),將存在的問(wèn)題及限期整改意見(jiàn)寫(xiě)入會(huì )議紀要,由生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)監督執行。10月底,#1機組大修準備工作基本結束,大修項目計劃表、網(wǎng)絡(luò )圖、安全技術(shù)措施、調試措施、圖紙資料等技術(shù)文件都下發(fā)至有關(guān)班組,只待設備出廠(chǎng)驗收。
  
  3.方案實(shí)施
  
  1998年12月5日至1999年2月4日和1999年6月14日至8月12日,華能德州電廠(chǎng)#1、2機組分別進(jìn)行了大修,兩次大修改造范圍基本一樣,大修中應用新華公司提供的XDPS-400系統將原獨立的幾套控制系統改造為具有五個(gè)子系統的較完整的DCS(包括CCS、DAS、DEH、MEH、BPC)。實(shí)現了分散控制、數據共享,完成了熱控系統的升級改造.改造后的DCS系統共設有MMI(人機接口站)10套,其中工程師站3套,歷史數據站1套,操作員站6套。
  
  下面圍繞AGC功能的投入,重點(diǎn)介紹自動(dòng)控制系統的改造情況:
  
  3.1DEH、MEH、BPS改造:
  
  DEH、MEH和BPS三套系統選用了新華公司生產(chǎn)的DEH-ⅢA、MEH-ⅢA和BPS-I型控制系統(液壓系統使用同一套EH油站),實(shí)現了汽機島控制系統和液壓系統一體化,開(kāi)創(chuàng )了國產(chǎn)300MW機組汽機島一體化改造的先河。
  
  使用DEH-ⅢA取代原簡(jiǎn)易DEH-Ⅲ系統,即高壓純電調抗燃油控制系統取代原來(lái)電液并存中壓抗燃油系統,并增加ATC功能。新系統有五只機柜,兩對DPU,一對用于基本控制,一對用于A(yíng)TC計算。與MEH、旁路系統公用工程師站1套。
  
  使用MEH&BPC取代原新華公司MEH-Ⅰ和歐陸公司的旁路系統。MEH&BPC系統共有2個(gè)機柜、2對DPU控制,一對用于A(yíng)小機,另一對用于B小機及旁路控制系統。改造后,各項技術(shù)指標和控制功能均達到要求。
  
  3.2CCS改造
  
 ?。#?、2機組原CCS為SPEC200MICRO組裝式控制儀表,經(jīng)過(guò)近8年的運行,設備存在較多難以消除的缺陷,其功能也比較落后,在組成較為復雜的系統時(shí)已感到困難,再加上執行機構、閥門(mén)等方面原因,協(xié)調系統一直未能投入,自動(dòng)投入率不高。
  
  根據機組實(shí)際情況,對原系統組態(tài)進(jìn)行了修改。機組主控制系統作為整個(gè)機組控制的核心,它接受外部負荷指令、頻差信號、壓力信號和機組運行狀態(tài)信號,根據機組運行狀態(tài)和調節任務(wù),對負荷指令進(jìn)行處理,并選擇相應的運行方式,使之與機組的運行狀態(tài)和負荷能力相適應,協(xié)調機爐負荷,并進(jìn)一步發(fā)出機爐協(xié)調動(dòng)作的指令,即汽機指令送往汽機DEH,鍋爐指令送往鍋爐燃燒系統,來(lái)實(shí)現機組負荷控制、頻率控制和壓力控制。其主要功能有∶
  
 ?。?)機組負荷指令形成
  
 ?。?)機組邏輯保護
  
 ?。?)機組各種運行方式的選擇和切換
  
  燃燒控制系統是主控系統的子系統。它接受主控系統發(fā)出的鍋爐指令,完成對鍋爐負荷的控制。
  
  燃燒控制系統包括燃料控制系統、送風(fēng)控制系統和引風(fēng)控制系統。分別以給粉機轉速、送風(fēng)機動(dòng)葉和引風(fēng)機入口擋板為控制手段來(lái)實(shí)現對鍋爐燃燒量、總風(fēng)量和爐膛壓力的控制。
  
  燃料控制系統中,燃料量的測量采用熱量信號,給粉機轉速信號僅作為偏差監視。
  
  此系統中,由于原控制方案的不盡合理,在自動(dòng)投入后,效果不好,加之滑差電機可靠性太差,在投切給粉機等變工況下,汽壓變化較大。改造后的燃燒控制系統在控制策略和實(shí)施方案上均有重大改進(jìn),在自動(dòng)狀態(tài)下根據負荷的變化,按照一定規律可以實(shí)現單臺給粉機及二次小風(fēng)門(mén)的切投和操作,使鍋爐燃燒達到*狀態(tài),減少鍋爐爆燃和滅火等事故的發(fā)生,達到降低煤耗、提高經(jīng)濟效益的目的。
  
  送風(fēng)控制系統中,風(fēng)量測量采用了溫度校正以減少測量誤差,通過(guò)氧量控制回路對實(shí)現總風(fēng)量加以校正,來(lái)實(shí)現*空氣過(guò)量系數燃燒。原系統中,由于風(fēng)量、氧量信號測量不準確,執行機構調節特性不好等原因,自動(dòng)一直未能投入。
  
  引風(fēng)控制系統中,采用三臺變送器選中進(jìn)行爐膛壓力測量,采用風(fēng)量信號對引風(fēng)機進(jìn)行前饋控制。
  
 ?。#掣呒铀豢刂频?1套系統,原設計為基地調節儀調節。由于信號脈沖管路太長(cháng),在信號傳輸過(guò)程發(fā)生相移和時(shí)滯現象,造成自動(dòng)投入一直不好。進(jìn)入DCS變?yōu)殡娦盘柨刂?,解決了這一難題。
  
  3.3就地設備改造
  
  原風(fēng)量測量裝置采用機翼式,用于測量二次風(fēng)、一次風(fēng)及磨熱風(fēng)流量。該測量裝置易堵、測量不準,一直是困擾我們不能投送風(fēng)自動(dòng)的難題。風(fēng)量信號的準確性、快速性,直接影響自動(dòng)系統的可靠投入。此次大修,我們經(jīng)收資調研,選用山東電力研究院設計制造的雙文丘利管式風(fēng)量測量裝置。改造后測量精度提高,易堵現象明顯改觀(guān),將送風(fēng)自動(dòng)投入。
  
  給粉機轉速控制原設計采用滑差電機控制,每臺給粉機配一臺滑差控制器,每層配一個(gè)操作器。因滑差控制器質(zhì)量低,性能差,控制效果很差,造成給粉機轉速波動(dòng)大,加上給粉機下粉不均勻,使鍋爐燃燒調節效果不佳,汽壓波動(dòng)較大,影響機組的安全穩定運行。此次大修我們將20臺給粉機由滑差電機控制改為變頻控制。改造后,調速精度高,速度快,調速特性大大提高,并且每臺給粉機可根據不同情況單獨加偏置,以適應不同給粉管對不同風(fēng)速的要求,加以適當周界風(fēng)配比,使鍋爐燃燒工況大大改觀(guān),汽壓調節響應迅速,汽壓波動(dòng)很小,為機組穩定經(jīng)濟運行打下了良好的基礎。
  
  原二次風(fēng)門(mén)執行器為國產(chǎn)ZWK-1型氣動(dòng)執行器。采取分層控制,每層配一個(gè)Fisher640電/氣轉換器。由于氣動(dòng)執行器質(zhì)量欠佳,爐四角保溫效果差,造成氣缸密封圈因過(guò)熱損壞,氣缸漏氣嚴重,執行器經(jīng)常拒動(dòng),以至輔助風(fēng)、周界風(fēng)、過(guò)然風(fēng)控制系統不能投入自動(dòng),或雖能投入但調節效果很差,影響機組的經(jīng)濟運行。此次大修,我們采用北京科建公司提供的進(jìn)口氣動(dòng)執行器,將52臺風(fēng)門(mén)改為可單個(gè)調節,并且所有信號、氣源管路重新用不銹鋼管配置,改造后,執行器動(dòng)作靈活可靠,可控性大大增強,自動(dòng)調節效果有很大提高。由于風(fēng)煤比合適,鍋爐燃燒充分,使機組經(jīng)濟性能有進(jìn)一步提高。
  
  4.AGC功能的實(shí)現
  
  AGC功能,簡(jiǎn)言之,即是協(xié)調控制系統直接接受電網(wǎng)調度中心控制計算機發(fā)出的負荷指令信號來(lái)調節發(fā)電機組的負荷,確保電網(wǎng)安全、經(jīng)濟運行。
  
  機組協(xié)調控制系統由負荷管理中心(主畫(huà)面)和機爐控制系統兩部分組成。
  
  4.1負荷管理中心包括負荷指令的形成、運行方式選擇和汽壓指令形成。
  
  4.1.1負荷指令的形成:
  
  負荷指令一般由運行人員給定,當實(shí)現AGC時(shí),由電網(wǎng)調度中心直接發(fā)出,如果參加一次調頻時(shí),頻率偏差信號作為分量加入到負荷指令中去。
  
  當發(fā)生RB時(shí),負荷指令由RB功能送出,根據不同的事故,發(fā)出不同的降負荷速度和指令。發(fā)出的負荷指令受到大小值的限制,使負荷指令在機組允許范圍之內,并通過(guò)負荷變化速率限制。定壓和滑壓(變壓)兩種運行方式速率是不同的,前者為5MW/min,后者為4MW/min。
  
  負荷系統手動(dòng)時(shí),負荷變化速率不限制,在發(fā)生迫升時(shí),通不過(guò)降負荷指令,但手動(dòng)操作可以降。
  
  當發(fā)生迫升或迫降時(shí),對zui終負荷指令進(jìn)行增、減修正,以適應燃燒系統狀態(tài)。
  
  為了方便運行,在負荷自動(dòng)時(shí),負荷指令跟蹤實(shí)際負荷指令,在滑壓運行時(shí),負荷指令轉換成滑壓的壓力設定值,此設定值運行人員可以通過(guò)偏置加以修正。
  
  4.1.2運行方式選擇:
  
  以主次來(lái)分,有爐跟蹤、機跟蹤兩種。
  
  從汽壓參數來(lái)分,有定壓、滑壓兩種。
  
  從上面兩種方式綜合和實(shí)用的角度分類(lèi),共有:
  
 ?。?)爐跟機定壓協(xié)調系統
  
 ?。?)爐跟機滑壓調節系統
  
 ?。?)機跟爐滑壓調節系統
  
 ?。?)爐調定壓協(xié)調系統
  
 ?。?)機調定壓系統
  
  共五種方式,根據機組狀態(tài)運行人員,可自由選擇。
  
  一般來(lái)講,多選擇(1)、(2)方式,機或爐不正常時(shí)可選(4)或(5)運行方式。
  
  4.1.3汽壓指令的形式
  
  定壓運行時(shí),由運行人員設定?;瑝簳r(shí),用負荷設定值間接設定,滑壓曲線(xiàn)按定-滑-定方式運行。
  
  4.2機爐控制系統
  
  4.2.1爐跟機協(xié)調系統
  
 ?。?)負荷調節系統
  
  負荷調節系統為常規的系統,功率偏差通過(guò)DEH調節汽機進(jìn)汽量,從而達到調整發(fā)電機負荷的目的。
  
 ?。?)汽壓調節系統
  
  燃燒調整汽壓。這里不是直接調整汽壓,而是采用了直接能量平衡法調整汽壓。
  
  定滑壓運行方式區別僅在于汽壓定值為常數還是按一定規律變化。
  
  4.2.2機跟爐協(xié)調系統
  
 ?。?)汽壓調節系統
  
  這里是用汽機調節門(mén)開(kāi)度調節汽壓。由于此通道慣性小,調節品質(zhì)很好。
  
 ?。?)負荷調節系統
  
  負荷調節系統仍用原熱量信號,而將設定值轉換成熱量信號設定值,能夠較快地調整機組負荷。由于冷凝器真空的變化等原因,會(huì )使負荷指令與熱量信號關(guān)系不是一成不變的,即僅靠上一措施不能保證負荷為設定值,為此,又串聯(lián)了負荷控制主回路。
  
  5.性能評價(jià)
  
  DEH改造后,實(shí)現了ATC方式開(kāi)機,并做了閥門(mén)流量特性試驗,優(yōu)化了調門(mén)重疊度,這在國內DEH改造中都是的。改造后的機組如期投入運行,各項技術(shù)指標均達到新機投產(chǎn)的標準。DEH的轉速控制、負荷控制、OPC、AST等基本功能都很正常。DEH改造中解決了#1、機組長(cháng)期存在的調門(mén)不嚴的重大隱患。提高了機組的安全性、可靠性。DEH改造后顯著(zhù)減小了調門(mén)前后的壓降,汽機熱耗下降,同時(shí)為實(shí)現協(xié)調控制及AGC控制奠定了堅實(shí)的基礎。
  
  CCS改造后,協(xié)調系統和優(yōu)化燃燒系統先后投入了正常運行,AGC投入成功。自動(dòng)投入率由改造前的86.49%提高到目前的,自動(dòng)調節特性大大優(yōu)于手動(dòng)操作,減輕了運行人員的勞動(dòng)強度,實(shí)現了減人增效。AGC功能的應用,不但提高了機組快速適應電網(wǎng)對負荷的調度,滿(mǎn)足*調度和調頻的要求,而且,機組的安全性和經(jīng)濟性大大提高。
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